朱 铭
9月28日,大阳矿洗煤厂是个不眠之夜,出现了异常的不平静,全厂上下忙碌于抢修之中。
28日四点班,该矿洗煤厂筛分车间如往常一样正在组织生产,整个车间所有人员都在各自的岗位上忙碌的工作着。20时30分左右,207强力筛司机崔某发现5#激振器在运行过程中声音出现异常,及时通知带班长,带班长检查过程中激振器声音越来越大,果断采取紧急停机。带班长在第一时间内通知厂长,20时40分厂长急忙感到现场,组织车间负责人、技术员、维修人员进行查找问题,在排除不是激振器轴承问题后,马上判断出可能是激振器的轴出现了问题。随后组织人员拆除筛板后,发现激振器轴中间处出现裂缝。
207强力筛是该厂筛分系统的主要设备,强力筛激振器长4.1米、直径0.6米、重1.4吨。现强力筛5#激振器轴断裂,造成了整个生产系统处于瘫痪状态。
险情就是命令,为了尽可能地减少影响生产时间,厂长紧急安排在筛分车间周围拉起警戒线,及时召集厂内维修技术骨干到达现场进行抢修。
在拆除强力筛筛板的过程中,厂长现场制订了207强力筛抢修工作方案,并及时向现场作业人员进行了讲解分工,
抢修中最主要最危险的步骤就是激振器的吊运工作,每一个细节都得慎重才能确保万无一失。在明确分工后,整个抢修工作在厂长的正确指挥下有条不紊地开展起来。
深夜23时许,得知险情的生产矿长李晋平也到达了抢修现场,亲自坐正,针对现场起吊工作和现场人员安全操作进行了指导。由于激振器重达1.4吨,而且现场空间狭小,所以吊运工作难度极大,抢修工作一时陷入了僵局。这可怎么办?俗话人多群山倒,力众大海移,经过在场各位维修技术骨干仔细商讨,分析起吊过程中可能出现的情况,并进行了一系列安全防护等准备工作。直到次日凌晨1时40分5#激振器才终于安全拆除并移到车间室外空地。
秋天的深夜冷嗖嗖,但是检修人员汗流满面,他们的衣背已经被汗水浸透了。疲惫不堪的他们经过20分钟短暂的用餐时间调整好精神,马上又投入到新激振器安装工作中。到凌晨6时许新激振器基本就位。随后进行激振器卡箍调整、轴承座就位、筛板安装以及其他附属设施安装,直到上午10时30分激振器全部安装完毕,并且一次试运行成功。
此次207强力筛抢修工作经过了14小时的奋战,在最短的时间内确保了安全生产。经过本次事故的教训,该厂利用停产检修时间对207强力筛激振器进行了一次大排查,做到防患于未然,把安全隐患扼杀在萌芽阶段。作者单位:大阳煤矿 |